項 目 簡 介
項 目 名 稱 :選煤廠煤倉料位智能分析系統(tǒng)研究
主要完成單位 西山煤電(集團)有限公司屯蘭選煤廠
簡 介
一、立項背景
屯蘭選煤廠現(xiàn)存在煤倉共九個,分為原煤倉、中煤倉、精煤倉幾個級別。在屯蘭選煤廠生產(chǎn)過程中,對煤倉料位高度測量采用的方式是在皮尺上懸掛螺柱,利用人工下放皮尺來檢測高度。這種測量方式主要存在以下問題:
1. 人工勞動強度太大。煤倉高度正常高幾十米,每攀登一次費事、費力、安全性低;
2. 測量精度較低。皮尺上懸掛螺母占用一定的刻度值,以及對于螺母是否接觸到煤單純依靠人工經(jīng)驗,該方式在精度上很難保障;
3. 無法做到實時測量。在煤倉不斷進行加煤的過程中,有可能出現(xiàn)頂倉的現(xiàn)象,利用人工進行測量存在較大的滯后性無法對這種情況進行預(yù)判和報警。
二、項目研究的主要內(nèi)容
基于雷達檢測和數(shù)據(jù)分析技術(shù)的煤倉料位高度監(jiān)測,在每個煤倉的頂部安裝一個雷達傳感器,每個倉安裝1個,一共9個。每個傳感器安放在離煤倉進料口位置較遠的地方,防止在煤倉進料時對煤倉實際料位測量產(chǎn)生干擾,傳感器垂直與倉面,增大傳感器的測量區(qū)域,減小測量誤差,增大測量精度。通過光纖通信,將采集的數(shù)據(jù)傳到上位機界面進行數(shù)據(jù)分析,從而實現(xiàn)對物料高度的實時監(jiān)測以及實時報警。
三、解決的關(guān)鍵問題及創(chuàng)新點
實現(xiàn)遠距離通信,將煤倉料位高度等信息傳送回集控室,降低人力勞動強度以及人工成本;對煤倉內(nèi)物料進行建模,實現(xiàn)對倉內(nèi)物料體積的精準(zhǔn)測量;根據(jù)實際進料速度,實現(xiàn)煤倉容量的預(yù)估報警;對測量值進行記錄,并對數(shù)據(jù)進行分析,利用可視化工具顯示不同時間點的高度差,以及給定時間段內(nèi)的容量變化等數(shù)據(jù)信息。
四、社會經(jīng)濟效益
(1)直接經(jīng)濟效益
通過本研究項目的實施,原本煤倉物料高度監(jiān)測崗位需要5人看崗,按照目前該崗位5人均取得中級技能等級崗位系數(shù)核算人員年工資:4700元/月*12月*5=28.2萬元/年。
(2)間接經(jīng)濟效益
通過項目實施,可以預(yù)防煤倉空倉與頂倉導(dǎo)致的重大生產(chǎn)事故,防止給選煤廠造成巨大的經(jīng)濟損失,以及給生產(chǎn)人員帶來安全隱患。按以往出現(xiàn)頂倉事故影響生產(chǎn)時間3h/年,精煤臺時按450t/h,噸精煤返廠價700元/t計算,則每年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益為3*450*700=94.5萬元。則每年可節(jié)約費用122.7萬元。
社會效益:本項目的實施提高了選煤廠的自動化和智能化水平,減少了崗位作業(yè)人員數(shù)量,降低了工人勞動強度和人身傷害風(fēng)險,保障員工的勞動防護和安全,確保安全生產(chǎn),降低事故發(fā)生率,為屯蘭礦選煤廠創(chuàng)造良好的社會效益。此外,項目的實施保障了選煤廠煤倉正常運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性,從而有助于保證屯蘭選煤廠的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)??傊?,該項目的研究有助于提高煤礦企業(yè)的自動化、智能化和安全管理水平,是建設(shè)綠色、安全礦山的重要條件之一。
五、應(yīng)用效果及推廣前景。
煤倉作為選煤廠的核心設(shè)施,是保證礦廠連續(xù)穩(wěn)定運行的重要因素。就選煤廠的煤倉系統(tǒng)運行而言,整個煤倉的物料存儲高度僅僅依靠人工觀測,未實現(xiàn)運行狀態(tài)的在線連續(xù)監(jiān)測和空倉與頂倉提前預(yù)警,因而存在較大的安全隱患。本項目通過采用雷達檢測和數(shù)據(jù)分析技術(shù)實現(xiàn)煤倉物料高度的實時監(jiān)測,并且通過數(shù)據(jù)存儲,將數(shù)據(jù)庫內(nèi)數(shù)據(jù)進行大數(shù)據(jù)分析,能夠得到整個選煤廠的生產(chǎn)運行狀況。上述研究綜合保障了整個煤倉系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,降低了工人的勞動強度,推動了選煤廠智能化的發(fā)展,因此本項目研究對屯蘭礦選煤廠乃至全國的礦廠中帶式輸送機監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)都有重要的借鑒意義和廣闊的推廣應(yīng)用前景。